Цитата: lock от 01.09.2024 20:30:43
Старый слайд 2016 года.
Цитата: lock от 01.09.2024 20:30:43У остальных (B737, 757, А320, SSJ-100) угол стреловидности 25 градусов, оптимум для M0.78.
У МС-21 оптимум M0.8 при угле стреловидности 26.5, Ту-204 - М0.78 при бОльшем угле стреловидности в 28 градусов. У B757 при той же примерно площади крыла и угле стреловидности 25 градусов, размах крыла 38 метров. Крыло Ту - 204 явно совершеннее при размахе 42 метра.
Для примера у дальних B787 и A350 углы стреловидности в районе 32 градусов с оптимумом M0.84 - M0.85.
Цитата
Первая и главная новость – промежуточный отчёт МАКа о катастрофе Суперджета 12 июля после взлёта с аэродрома ЛАЗа. Рекомендую прочитать самостоятельно, отчёт вполне интересный.
На что хочется обратить внимание. В процессе разбега, после достижения скорости 60 kt, при значении угла тангажа 0º зарегистрированные значения углов атаки скачкообразно (за один опрос параметра, частота опроса составляет 1 Гц) изменились до 3.8º ADC1 и 4.8º ADC2. В ходе дальнейшего разбега продолжалась регистрация завышенных значений углов атаки. Перед началом действий по подъему ПОШ, на скорости ~ 125 kt значения углов атаки cоставляли 4.3º ADC1 и 5.9º ADC2.
В этот момент самолёт плотно стоял на полосе, это датчики угла атаки при набегающем потоке воздуха начали врать.
После взлёта 20 раз зафиксирована РК «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «РАСХОЖДЕНИЕ В ПОКАЗАНИЯХ ПО СКОРОСТИ».
Командир воздушного судна дал команду второму пилоту набирать высоту, но самолет в набор не перешел так как практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. Происходила непрерывная перекладка стабилизатора на пикирование с постоянной скоростью (из положения 3.2º на кабрирование до 0.5º на кабрирование).
КВС отключил автомат тяги, двигатели перешли на взлётный режим, самолёт превысил максимальную эксплуатационную скорость, после чего автоматически выпустил интерцепторы. Выпуск интерцепторов приводил к снижению несущих свойств крыла самолета, набор высоты прекратился и самолет пошел в снижение.
БРУ КВС была полностью отклонена «на кабрирование» и удерживалась в этом положении до конца полета, при этом отклонение рулей высоты составляло около 6º на пикирование. По мере снижения самолета (увеличения угла наклона траектории и тангажа на пикирование) при практически постоянных значениях углов атаки происходил дальнейший рост приборной скорости и крен вправо. После того как сработала система предупреждения опасного сближения с землей, второй пилот полностью отклонил БРУ на себя. Рули высоты на данное действие не отреагировали. Предпринятыми действиями экипажу прекратить снижение и предотвратить столкновение с земной поверхностью не удалось.
Тут я выбрал основные моменты из расследования, добавив несколькими своими предложениями. При этом есть мнение от товарищей, которые их обслуживали, что сами по себе датчики не встанут непонятно как – есть направляющая, да и отверстия просверлены несимметрично на крышке. Поставить там один вариант. Это кто орал на каждому углу, почему нет защиты от дурака. Но можно между собой поменять местами крышки – с лева на право. Они встанут, а на них некорректно встанут датчики уже. Только перепутать крышки нужно быть совсем одарённым, так как при корректном выполнении работ это вообще нереально. А дальше самолёт уже получал некорректную информацию и уходил в пикирование. Автопилот отключился, когда БРУ потянули на себя.
Ситуацию можно было решить через отключение ADC1 и ADC2, такое уже происходило, когда датчики врали и РК в расхождении скоростей орала. Причём с самолётом Газпромавиа был инцидент 6 мая после ремонта на ЛАЗе, на который были нарекания. Тогда экипаж отключил ADC1, выполнив процедуры согласно РЛЭ. Но здесь тянули БРУ, а на ADC3 никто не стал переходить, да и иных действий по отключению врущих датчиков никто не предпринимал.
То есть, ситуация не была фатальной. Были выходы из неё. Но малая высота и исключительно действия БРУ привели к превышению скорости, интерцепторам и пикированию. В РЛЭ прописаны процедуры, что нужно делать. Есть процедура «недостоверная индикация скорости».
Разумеется, это не первая история с нареканиями на проведение обслуживания в Луховицах. И рано или поздно это привело бы к серьёзному инциденту, что и произошло. Кадровых перестановок не будет до окончания следствия. Уже очевидно, что основной виновник произошедшего – ЛАЗ.
Но, как говорят в NGC: «Катастрофа является следствием совпадения множества событий и факторов». Следующий момент – конструктивная особенность крышек, которые умудрились перепутать. Их можно перепутать. 6 мая врал только один ДУА. Но про то расследование у меня нет информации. Очевидно и то, что нужно в будущем исключить эту возможность. К самолёту больше претензий нет. Защита работала, так как никто не выполнил установленные процедуры.
А это второй вопрос. Почему экипаж не отключил ничего, а вцепился в БРУ, которые отклоняли до упора, что не приносило эффекта? При этом велосипед не требовал изобретения. Опять вопрос к подготовке экипажей. 6 мая экипаж сделал всё правильно и благополучно завершил полёт. А тут экипаж был в каком-то ступоре. Толком и никто ничего не говорил…
Цитата: BUR от 01.09.2024 21:58:24
П.С. при его вроде бы более совершенном чем у Боинга-757 42-метровом крыле высокого удлинения, более совершенном двигателе, чем стоял на Б-757 вначале, вертикальных законцовках крыла и других лучшестях... достаточно одной ошибки с большей чем надо стреловидностью... и всё до вроде бы менее совершенного Б-757-200 дотянуть не удалось.
Ту-204: Площадь крыла, 184,17 м²
Boeing 757-200: Площадь крыла, 185,2 м²
МС-21-310: Площадь крыла, 113 м
Цитата: basilevs от 02.09.2024 11:56:11https://mak-iac.org/rassledovaniya/rrj-95lr-100-ra-89049-12-07-2024/
Небольшой разбор от
https://dzen.ru/a/ZtI6GptcLAG1GEEmЦитата
... А это второй вопрос. Почему экипаж не отключил ничего, а вцепился в БРУ, которые отклоняли до упора, что не приносило эффекта? При этом велосипед не требовал изобретения. Опять вопрос к подготовке экипажей. 6 мая экипаж сделал всё правильно и благополучно завершил полёт. А тут экипаж был в каком-то ступоре. Толком и никто ничего не говорил…
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30Вы ЦАГИ и КБ Туполева 80-х за дебилов не держите плз, с детскими ошибками. Увеличенное удлинение крыла для лучших несущих свойств с увеличением угла стреловидности для снижения трения не эксклюзив Ту -204 в те времена. Набор оптимумов он разный, должны сами это понимать.
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30Проблемы у Ту - 204 на самом деле две, исторические
Слабый двигатель, первый и последний конкурентоспособный гражданский двигатель СССР. 17,5 тонн надо было сразу, но не могли тогда, и для Ил - 96 не укорота, а 400, и для Ту -214 нормальной для его размера взлетной, чтобы вывезти 115 тонн на одном двигателе 2.4 градуса на взлете, как у конкурентов
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30Вторая, то, что самолет собирался из комплектующих относительно низкого качества и надежности по сравнению с западными. Это и привело к такой архаике, как кочегар в пилотской кабине, аналоговая и механические дублирующие системы ну и другое, включая условно низкую технологическую культуру по сравнению с Боингом тех времен. Икается это нам до сих пор, о чем Тимофеев, не скрывая и пишет.
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30Перевес пустого и недовес полного. Плюс ПС-90 уже устарел. Еще 15 лет тому назад нет, сегодня да.
Шанс коммерциализации у 214 есть и он заключается в достижении показателей эффективности версии 2026 на пакса выше чем у A320/321CEO и B737NG.
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30Тогда перевозчики будут брать этот самолет без изнасилования, в противном случае через Китай, Въетнам, Пакистан, Эмираты и т.д. будут завозится б/у боинги NG и эирбасы CEO теми, кому не досталось МС-21.
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30ППС
Дал бы совет Тимофееву. Не ссы, затевай крутую переделку Ту - 214. С вложением в ПС - 90 может получится неплохо. Хрен с ним на год позже. Будь летчиком, иначе останешься бухгалтером неудачником навсегда.
Цитата: lock от 02.09.2024 13:26:30
Шанс коммерциализации у 214 есть и он заключается в достижении показателей эффективности версии 2026 на пакса выше чем у A320/321CEO и B737NG. Тогда перевозчики будут брать этот самолет без изнасилования, в противном случае через Китай, Въетнам, Пакистан, Эмираты и т.д. будут завозится б/у боинги NG и эирбасы CEO теми, кому не досталось МС-21. Тем более, что тяжелый ремонт CFM не только S7 затевает.
NEO, MAX и МС-21 догнать не даст ПС-90.
Цитата: BUR от 02.09.2024 15:46:28
Если бы они просто приняли: у Боинга-757 размах 36 метров и стреловидность 25 градусов, выберем такие же, и доведем до совершенства как мы умеем -- то результат был бы не хуже чем у Боинга, в этом не сомневаюсь.
Цитата: BUR от 02.09.2024 15:46:28
Нынче о планах того времени говорить не просто, но вполне возможно что у Туполева был рассчёт на дальнемагистральный/трансконтинентальный на основе Ту-204 с тем же фюзеляжем но другим крылом и более мощным двигателем и новым отдельным финансированием после начала серийного выпуска среднемагистрального Ту-204 в СССР. Финансирование авиационных и двигательных КБ в СССР -- это отдельная и печальная тема, в которой больше "партийно-аппаратных игр за власть" чем технарства. Играх родом из довоенного СССР, в котором в этих играх "головы летели" в реальности.
Цитата: BUR от 02.09.2024 15:46:28
С вложением в ПС-90 можно увеличить его надёжность, срок службы, уменьшить расходы на эксплуатацию. Увеличить взлётную тягу. Но с экономичностью ничего "заметного" сделать не получится... или это будет уже не ПС-90.
Цитата: BUR от 02.09.2024 15:46:28
В 28 штук Ту-214 в год через 3 года на КАЗ -- не-ве-рю.
Цитата: basilevs от 02.09.2024 17:19:14Но это будет уже очень сильно модернизированная машина. Примерно как Б-737 NG по сравнению с Classic - другие двигатели, другое крыло, другой MTOW, другое БРЭО, ... Что потребует полного цикла пересертификации и т.д. И тут выплывает проблема "откуда взять на всё это ресурсы", которых ограниченное количество.
Цитата: lock от 02.09.2024 17:27:00... М=0.78 это ближний средний. Ил 96 с 30 градусами запилен на М=0.82 крейсерскую . Как и А330. Остальные "дальнобои", за исключением "парковочновыгодного" A321, еще быстрее. Есть подозрение, что МС-21-400 полагается более "быстрое" крыло.
Цитата: lock от 02.09.2024 17:27:00Холодная часть новая могла бы +5-8% к экономичности, но вчера, как собственно развивали CFM56. Сегодня да, вряд ли, время деньги. Новый 18 тонник провис
Цитата: lock от 02.09.2024 17:27:00... по предложению НК открытой информации нет.
Цитата: BUR от 02.09.2024 18:49:18
П.С. кстати, похоже, во всех презентациях в длине МС-21-200 последние цифры перепутаны местами, пишут 33.8 вместо 38,3 метра...
Цитата: BUR от 02.09.2024 18:49:18
Можно оценить в качестве временной замены на старте проекта ПС-90А1, дальность меньше на 15%, например 10000 вместо 11500 км... но можно начать выпуск, и после выработки ресурса ПС-90А1 (который в 2-3 раза меньше реусрса планера) заменить на то, что к тому времени будет.
Цитата: BUR от 02.09.2024 18:49:18
Были сообщения о военных двигателях от НК... но, как я понимаю, на гражданские самолёты, которые возможно пойдут на экспорт военные двигатели не ставят.
Цитата: lock от 02.09.2024 17:38:20Насчет крыла не уверен, хотя у Туполей был эскиз с другим крылом, все остальное, включая эволюцию ПС-90, примерно 25% от разработки нового. Без бухгалтера не разобраться и время тоже конечно играет роль. ...
Цитата: lock от 02.09.2024 19:34:02Встречается 36.8, что соответствует задекларированным 150 - 175 пассажирам. На 1 ряд меньше A320. 38.3 будет равен китайцу С919 и ровно посередине между А320 и B737 MAX 8
Цитата: lock от 02.09.2024 19:34:02ГГ еще как используются, CFM56 и Sam146 тому примеры. НК судя по всему предлагает, была презентация, свежий военный ГГ для гражданского двигателя 18-24 т с расходом 0.5 - 0.45.
Цитата: basilevs от 02.09.2024 11:56:11https://mak-iac.org/rassledovaniya/rrj-95lr-100-ra-89049-12-07-2024/
Небольшой разбор от
https://dzen.ru/a/ZtI6GptcLAG1GEEmЦитата
Первая и главная новость – промежуточный отчёт МАКа о катастрофе Суперджета 12 июля после взлёта с аэродрома ЛАЗа. Рекомендую прочитать самостоятельно, отчёт вполне интересный.
...
А это второй вопрос. Почему экипаж не отключил ничего, а вцепился в БРУ, которые отклоняли до упора, что не приносило эффекта? При этом велосипед не требовал изобретения. Опять вопрос к подготовке экипажей. 6 мая экипаж сделал всё правильно и благополучно завершил полёт. А тут экипаж был в каком-то ступоре. Толком и никто ничего не говорил…
Цитата: Y от 03.09.2024 01:14:52Наверное, у меня есть ответ на ваш вопрос. В авиакомпаниях не предусмотрено тестирование личных качеств пилотов, кто как себя поведет в реальной стрессовой ситуации....
Цитата: BUR от 03.09.2024 02:32:14Просто ошибка в методике обучения.
Чему первому учат, то в условиях стреса "на рефлексах" и вылезает вперед.
Начинали бы обучение с "переключиться на ручной и вручную выровнять самолёт", это бы срабатывало первым. После чего лётчик бы чуток из ступора выходил и имел бы время соображать и действовать дальше разумно.
Цитата: D16 от 03.09.2024 07:06:53Это все безусловно правильно, но выявлять косяки после ремонта должны подготовленные заводские испытатели, а не экипаж авиакомпании. Ответственность должен нести тот, кто допустил такую ситуацию.
Цитата: D16 от 03.09.2024 07:06:53Это все безусловно правильно, но выявлять косяки после ремонта должны подготовленные заводские испытатели, а не экипаж авиакомпании. Ответственность должен нести тот, кто допустил такую ситуацию.
Цитата: basilevs от 02.09.2024 11:56:11Цитата В процессе разбега, после достижения скорости 60 kt, при значении угла тангажа 0º зарегистрированные значения углов атаки скачкообразно (за один опрос параметра, частота опроса составляет 1 Гц) изменились до 3.8º ADC1 и 4.8º ADC2. В ходе дальнейшего разбега продолжалась регистрация завышенных значений углов атаки. Перед началом действий по подъему ПОШ, на скорости ~ 125 kt значения углов атаки cоставляли 4.3º ADC1 и 5.9º ADC2.
В этот момент самолёт плотно стоял на полосе, это датчики угла атаки при набегающем потоке воздуха начали врать.